在工业生产过程中,我们经常遇到需要进入特定空间进行作业的情况,这些空间根据其特点被划分为“有限空间”和“受限空间”。虽然两者在某些方面相似,但在定义、特点以及作业方面存在显著差异。本文将详细探讨这两种空间,并重点强调在作业前进行氧含量检测的重要性。有限空间“有限空间”一词源自《工贸企业有限空间作业规定》(中华人民共和国应急管理部13号令)。它指的是那些封闭或部分封闭,未被设计为固定工作场所,但人员可以进入作业的空间。这些空间容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足,从而对进入人员的健康构成威胁。有限空间作业是指人员进入这些空间进行的作业。这些空间通常具有相对较大的空间供工人作业,但出入口可能较为狭窄,通风条件也可能不佳。受限空间“受限空间”则出自《危险化学品企业特殊作业规范》(GB 30871-2022)。它指的是那些进出口受限,通风,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或者缺氧,对进入人员的身体健康和生命构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。受限空间包括反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、管沟等。受限空间作业是指进入或探入这些空间进行的作业。受限空间通常具有更严格的限制,工人进出需要特殊方法,如爬梯或使用绳索,且更容易积聚有害气体,潜在危险性更大。两者区别在生产领域,受限空间主要是化工行业约定俗成的用语,而有限空间则主要是冶金等工贸企业的规范用语。除了行业领域的叫法区别外,有限空间通常指的是那些封闭与外界隔离,出入口较窄的空间,但有足够的空间供工人进入并执行工作。受限空间则是指那些具有限制性开口的空间,工人进出需要特殊方法,且通常不适合持续占用。缺氧原因及危害造成“有限空间”与“受限空间”缺氧的主要原因有两个:一是生物呼吸或物质氧化造成的氧气消耗;二是二氧化碳、氮气、甲烷等简单窒息性气体在有限空间内占据氧气。人员氧气浓度在19.5%vol到23.5%vol之间,低于或高于这个范围都可能对人体造成伤害。缺氧会损害神经系统、循环系统、呼吸系统和组织细胞。初期可能表现为疲倦、注意力不集中、记忆力下降等症状,心跳频率紊乱,如心慌等。当缺氧加重或持续未改善时,心肌会因缺乏氧气而降低收缩能力,心跳变得缓慢,减少血液输出量,引发更严重的缺氧症状,如心肌坏死、停止呼吸等。氧含量检测的重要性鉴于缺氧的严重危害,在进行“有限空间”与“受限空间”作业前,必...
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氯气常温常压下为黄绿色,是一种有强烈刺激性气味的剧毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害。氯气能与有机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物。氯气在早期作为造纸、纺织工业的漂白剂。氯气吸入后与粘膜和呼吸道的水作用形成氯化氢和新生态氧。氯化氢可使上呼吸道粘膜炎性水肿、充血和坏死; 新生态氧对组织具有强烈的氧化作用,并可形成具细胞原浆毒作用的臭氧。氯浓度过高或接触时间较久,常可致深部呼吸道病变,使细支气管及肺泡受损、肺炎及中毒性肺水肿。由于刺激作用使局部平滑肌痉挛而加剧通气障碍,加重缺氧状态; 高浓度氯吸入后,还可刺激迷走神经引起反射性的心跳停止。需要注意的是,氯气中毒不可以进行人工呼吸。需要检测氯气浓度的场所一般是石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,为了检测室内外危险场所的泄露情况以及保证生产和人身健康,可以使用有毒气体报警器进行氯气浓度的检测。有毒气体报警器的原理在于当被测场所存在氯气气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出氯气气体爆炸下限的百分比浓度值。当氯气气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取措施,避免出现人身财产**事故。有毒气体报警器之所以可以监控氯气含量,是因为报警器中含有氯气传感器,当氯气传感器感应到氯气含量超出设定范围后,报警器便会发出警报信号,方便工作人员作出及时地调整。爱体育手机网页版登录入口推荐使用氯气传感器GS+4CL2来进行CL2含量监测,一旦氯气传感器感应到氯含量超出设定范围能技术发出警报信号,相关工作人员作出及时地调整。GS+4CL2传感器分辨率高、线性度好、响应速度快、稳定性强,可以适用于手持式、便携式报警设备、固定式报警设备;可应用于各种化工、石油、水厂等场所的气体检测项目,可以广泛应用于工业场所氯气泄漏检测。
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硫化氢的物理特性硫化氢,分子式为H2S,分子量为34.076,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有臭味,有剧毒(LC50=444ppm硫化氢的危害7月14日,吉林化纤股份有限公司发布关于生产**事故处理进展的公告,披露了今年造成5人死亡、8人受伤的“2.27”较大中毒事故调查报告概况,并声称已收到吉林省应急管理厅下发的行政处罚告知书,罚款金额为69万元。2021年2月27日21时30分,吉林化纤公司生产过程中高压电缆短路停电,造成一生产车间部分排风设备停止运行。23时10分恢复供电,相关岗位工人在准备恢复生产过程中,吸入有毒气体,被迅速送往专业医院进行救治,5人经抢救无效死亡,8名伤者目前生命体征平稳,没有生命危险。吉林省应急管理厅已于7月9日在官网发布了《吉林化纤股份有限公司“2·27”较大中毒事故调查报告》,报告指出这是一起生产**责任事故,包括总经理助理在内12名企业有关人员受到处理。事故直接原因为:公司长丝八车间部分排风机停电停止运行,该车间三楼回酸高位罐酸液中逸出的硫化氢无法经排风管道排出,致硫化氢从高位罐顶部敞口处逸出,并扩散到楼梯间内。硫化氢在楼梯间内大量聚集,达到致死浓度。一名员工在经楼梯间前往三楼作业岗位途中,吸入硫化氢中毒,在对其施救过程中多人中毒,导致事故后果扩大。调查报告部分内容一、事故发生经过2021年2月27日21时32分,化纤公司总变1号变压器一次侧电源电缆相间短路,三期电站1013开关一段过流保护动作跳闸,导致1号、3号、5号变压器停电,造成长丝八车间局部停电,停电设备含长丝八车间9-24号排风机;四酸站长丝八车间工艺操作站(以下简称八纺酸站)1号、3号、5号酸浴循环泵、八纺酸站2号局部排风机、环境排风机等。八纺酸站三楼酸罐局部排风机因停电(罐顶开口吸风)停止运行,备用局部排风机未开启。22时25分左右,新原液车间工艺班长荆玉生(事故中死亡)通知控制室开启三楼蒸汽喷射泵阀门,新原液车间操作工王贺佩戴防毒口罩走到二楼至三楼楼梯间时,因刺激性气味大而返回。22时47分,控制室DCS操作工孙丽敏电话告知荆玉生三楼楼梯间有刺激气味,王贺说一人去三楼开启蒸汽阀门不**,荆玉生随后赶到车间二楼与王贺准备经楼梯间到三楼开启蒸汽阀门,王贺提醒荆玉生三楼楼梯间内刺激性气味很大,荆玉生未予理睬,在未戴防毒面...
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